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Autore ArgomentoRetrofittiamo KT 150 proxxon
mario
Raffinato Tornitore
Posts: 1633
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Post Re: Retrofittiamo KT 150 proxxon
il: September 26, 2014, 09:26
Cita:

In questi giorni, un po' per collaudo, un po' per megalomania (la mia), ho deciso di fresarmi e sostituire le targhette di casa, campanello e buca delle lettere. Durante le operazioni di fresatura, con linuxcnc, mi comparivano, assolutamente a caso, senza alcun tipo di ripetibilità i seguenti messaggi:

Contatto sul limite 0, contatto sul limite 1, contatto sul limite 2. :(

Questi messaggi sono relativi al controllo di fine corsa di ogni asse. Sarebbero stati giustificati se effettivamente il micro dell'asse fosse stato in posizione di finecorsa.

Niente di tutto questo. Avevo un'informazione ed il conseguente blocco della macchina, senza alcun giustificato motivo.

Condivido questa esperienza per evitarvi, nel caso vi capitasse, un notevole giramento di zebedei... :x

Il tutto è nato dal mio desiderio di strafare, volevo un bel cablaggio dei cavi motore e avevo trovato un bel cavo morbido con 6 poli.
Meraviglioso, 4 poli usati per il motore e 2 poli per il fine corsa, funzionava tutto.
Peccato che i 2 poli per i fine corsa captavano induttivamente i segnali di pilotaggio dei motori e rimandavano in centralina un "finecorsa fasullo".

Sostituito i 2 poli dei fine corsa con un cavo esterno e tutto è tornato alla normalità

Visto che ero in vena di analisi ho voluto vedere se e come altri disturbi potevano influenzare l'elettronica di controllo con una semplice "prova finestra", ho collegato la sega a nastro e la fresa sulla stessa ciabatta e ogniqualvolta agivo sull'interrutore della sega i motori della fresa avevano uno "fremito".

Sarà il caso di dotarla di un buon filtro di rete.

ciao a tutti
mario

Rick
Amministratore
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Post Re: Retrofittiamo KT 150 proxxon
il: September 26, 2014, 16:07
Cita:

Interessante Mario,
Io non ho avuto problematiche del genere, ma quando accendevo il mio controller spesso saltava l'automatico per via del trasformatore da 500W che ho usato. (parlavi di megalomania? eh eh ) Così ho fatto un circuito ritardante a resistenza/capacità che comanda un relè per caricare i condensatori di filtro e tutto si è risolto.
Per il resto gli ingressi dei miei controller sono tutti opto isolati, con masse rigorosamente SEPARATE :-)

.... ma poi le targhette ti sono venute bene??? :-D

Ciao!

mario
Raffinato Tornitore
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Post Re: Retrofittiamo KT 150 proxxon
il: September 26, 2014, 22:56
Cita:

Avrete oramai capito tutti che quando voglio cuocere una frittata sento la necessità di reinventare l'uovo :D , le prove di fresatura che sto conducendo (targhette incluse, venute discretamente bene) le ho condotte senza una fresa seria. Ho preso una punta rotta l'ho molata alla meglio (a orecchio) e l'ho utilizzata su un foglio di vetronite ramata e su un pezzo di lamierino di alluminio da 1 mm di spessore.
Impressioni: la vetronite si comporta molto bene, l'incisione è netta e pulita, l'alluminio non è altrettanto soddisfacente, l'incisione è sfrangiata non pulita (diciamo pure bruttina).
Ora, le vie percorribili sono due, la prima fare una serie innumerevoli di prove acquistando vari tipi di frese, punte ecc. provare con una serie di combinazioni di varie velocità il loro comportamento su alluminio rame e ottone. (Dispendio di energie, sigh denaro, senza contare le delusioni :( ).
La seconda opzione è che il Buon Rick diffonda la sua esperienza consigliandoci ;) :
Tipo di fresa da utilizzare per tasche, incisioni.
Profondità di incisione a seconda dei materiali utilizzati.
Velocità di rotazione della fresa.

E.... tutto quello che ti viene in mente, senz'altro sarà considerato patrimonio dell'umanità :D

Grazie, ciao a tutti
mario

Rick
Amministratore
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Post Re: Retrofittiamo KT 150 proxxon
il: September 28, 2014, 09:47
Cita:

Eccomi ! :P
Dunque, vi allego una foto delle fresette che uso per i miei lavori su questa fresatrice retrofittata.
Come ho detto e fatto vedere più volte, il mio uso di questa fresatrice è di ausilio alla realizzazione di parti con profili difficili o noiosi da realizzare. Quindi, di norma, io uso queste fresette per tagliare parti in alluminio, ottone, materiali plastic ecc.
La fresa che vedete a sinistra è da 2 mm quella a destra è da 1,5 mm ricoperte in metallo duro.
Quello in centro invece è un "bulino" che uso quando devo fare delle incisioni o su lastre di ottone o di alluminio. Naturalmente sono tutti utensili che devono girare ad elevato numero di giri, compreso il bulino.
Di solito uso delle profondità di passata di 0,5 mm per le frese e 0,1 - 0,2 per le incisioni. Per la velocità di avanzamento si fanno alcune prove mantenendosi prudenti.
Per l'ottone non ci sono grosse difficoltà, mentre per l'alluminio bisogna usare particolari attenzioni per quanto riguarda il raffreddamento della fresatura.
Per alluminio Io uso sempre una notevole quantità di alcool denaturato che faccio scendere con un pennellino precedendo il percorso della fresatura. L'alluminio, specialmente alcuni tipi di leghe, ha il brutto vizio (come saprete) di fondersi e "incollarsi" sui taglienti degli utensili in maniera davvero tenace. A quel punto il tagliente perde tutte le sue caratteristiche di taglio e... si fa vivo il bidone dei pezzi venuti male in tutta la sua magnificenza :? In gergo si dice che si "impasta". Questo non succede se adeguatamente lubrificato e raffreddato e in fresatura CNC l'uso di comunissimo e poco costoso alcool è davvero una "mano santa" :D
Per fresature più "importanti" (ad esempio andatevi a vedere la turbina in un mio articolo sul sito) uso frese a candela fino ad un massimo di 6 mm.
Spero sia di aiuto :)

Ciao
Rick.

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mario
Raffinato Tornitore
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Post Re: Retrofittiamo KT 150 proxxon
il: September 28, 2014, 10:21
Cita:

Grassie, utilissimo, gentile come sempre.
ciao mario

mario
Raffinato Tornitore
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Post Re: Retrofittiamo KT 150 proxxon
il: October 9, 2014, 20:10
Cita:

In questi giorni sto cercando di dare un vestito all'elettronica, da genovese onorario, diplomato in economia dal famoso prof. MacRagnone :D ho riutilizzato degli scarti di tavole di abete listellato, abbandonate, sole accanto ad un cassonetto.
Ho superato il momento della vergogna. 8-)
Con questi recuperi ho messo insieme il case per l'elettronica (in questo momento in fase di asciugatura), con gli scarti utilizzati per il case è venuto fuori il PANIC STOP.
comincio a presentarvi quest'ultimo.
- 2 scarti di legno
- 1 pezzetto di cerniera a nastro
- 1 miscroswitch recuperato da qualche parte
- 1 ritaglio di lamiera per appesantire il fondo
- 4 pennelate di rosso
ed eccolo qua

ciao a tutti
mario
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Andrea77
Nuovo
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Post Re: Retrofittiamo KT 150 proxxon
il: October 9, 2014, 21:04
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Bravo!! :D :D

Ma cosa fà? Sostituisce il fungo di emergenza?

ciao

marco8973
Raffinato Tornitore
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Post Re: Retrofittiamo KT 150 proxxon
il: October 9, 2014, 23:33
Cita:

Bellissimooooooo !!!!!!!!
Mario ma come ti vengono queste genialate, beh attendiamo il case CNC.

Ciao Marco.

Rick
Amministratore
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Post Re: Retrofittiamo KT 150 proxxon
il: October 10, 2014, 07:19
Cita:

...ma dentro c'è un anello con brillante? Eh eh...somiglia a una di quelle scatoline che piacciono tanto alla "meccanica" ...sapete com'è....ultimamente ho avuto una certa esperienza ☺☺

marco8973
Raffinato Tornitore
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Post Re: Retrofittiamo KT 150 proxxon
il: October 10, 2014, 07:28
Cita:

Si Si a tutte le meccaniche piacciono queste scatoline !!!!

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